陈明华,杨舸
(油建装备技术服务公司)
摘 要:本文通过对空压机电机轴承的失效分析,进一步讨论离线监测系统的局限性,及相应的解决对策。
关键词:轴承失效分析;振动;离线监测系统;局限性;解决对策
中图分类号:TH 133.33 文献标识码:B
离线监测系统是国内在状态监测系统中针对普通旋转设备应用Z普遍Z成熟的技术。它在通常的设备故障诊断中能较为准确的判断设备运行状态、故障类型以及严重程度,但对于某些设备故障的监测与诊断,离线监测却显得不能胜任。
在此笔者结合实际工作中遇到的空压机电机轴承突然失效的案例,及针对该案例的分析来讨论设备故障。
一、情况介绍
该空压机采用离线监测方式监测。失效轴承为电机驱动端轴承。空压机机组结构见图1。
电机转速2960r/min (49.35Hz);功率45kW;驱动端轴承型号NU312;非驱动端轴承型号6214ZC3;轴承润滑方式为润滑脂润滑。
空压机轴承失效前设备振动测试Z近的日期为2005年10月11日。空压机轴承失效日期为2005年10月23日。失效过程:操作人员巡检时未发现设备运行异常,但半小时后报警系统显示空压机异常停机,操作人员至现场发现电机驱动端轴承已抱轴。
该轴承于10月26日更新,10月30日对该压缩机进行了再次振动监测。
在10月11日的时域波形图中未见轴承因部件缺陷而引起的冲击峰值,且时域波形图中的Z高峰值小于10月30日时域波形图中的Z高峰值。通过以上对比分析可知10月11日该轴承从振动数据来看仍然处于正常运行状态。
二、轴承失效后的各部件反映的信息
轴承保持架隔离各滚子的横筋大部分已掉落,它被挤压程度不一。轴承内圈滚道一半有明显的凹痕,凹痕之间距离很近,另一半则没有。大部分滚子上都有受压变形的痕迹,但变形痕迹大小不一,将两个滚子分别放在临近的两个凹痕上,两个滚子则挤在一起没有间距,在轴承的内圈与外圈滚道未见轴承使用过程中的常见缺陷,如:磨损痕迹、疲劳剥落痕迹。
三、轴承失效过程分析
综合振动分析及轴承各部件反映的信息判断:轴承保持架在设备运转过程中不是受力部件;但当设备运行工况变化,或频繁加卸载时,存在缺陷的轴承保持架会在附加载荷的反复作用下,缺陷逐步扩展,使保持架横筋断裂,造成部分滚子相互挤压,并将临近的横筋挤断,轴承温度急剧升高,Z终导致轴承失效。
四、结论
1.10月11日该轴承从振动数据来看仍然处于正常运行状态。
2.轴承保持架横筋存在局部裂纹缺陷。
3.变化的工况使轴承保持架承受额外附加载荷而失效,导致轴承Z终失效。
五、思考与讨论
通过对空压机轴承失效的分析,可以看到离线监测系统对设备状态进行评估的不足,具体表现在以下两类设备上。
1.设备故障初期因程度轻,从振动上不能表现出来,只有发展到较为严重时,才会表现出来。如:轴裂纹、滚动轴承保持架疲劳断裂等。频繁启动或J频繁加卸载和启动扭矩大的设备易出现这类设备故障。
2.因工艺条件变化或误操作而产生的设备振动,如:气蚀、抽空、喘振、容积类设备出口憋压等。传送介质温度、压力变化大,气液混相和含杂质的设备易出现这类设备故障。
以上这两类设备故障发生时,都有温度上升和振动上升的表现。一般来讲类设备故障首先表现在温度方面,当设备故障发展到中后期时才会在振动方面明显表现;第二类设备故障由于不是由设备本身原因产生,因而当出现设备故障时通常直接表现在振动方面,但Z终会导致设备本身的故障,如:轴承故障、油封磨损、机封泄漏、转子扫膛。
针对解决这两类设备故障,可采取以下措施来弥补离线监测系统的不足。
1.对于易发生类故障的设备应加装温度传感器,并设置温度报警;当温度报警时,应及时进行现场测试分析。
2.对于易发生第二类故障的设备应加装振动传感器,并设置振动报警;当振动报警时,应及时进行现场测试分析。